1、流量和扬程测试与计算方法
1. 1、测试方法
扬程、流量、输入功率和效率是水泵的主要性能参数,扬程、流量和输入功率可通过仪器直接或间接测定,而效率则需要通过公式计算间接得到。流量测量应按 GB/T 3214—2007《水泵流量的测定方法》
进行,输入功率一般通过电功率仪直接测得,测试系统实验台实景与测试系统简图分别见图 1、2。
图 1 测试系统实验台实景
图 2 测试系统简图
测试之前将水箱充满水,测试过程中阀门 1 保持全开。水泵的额定电压为 230 V,将电功率仪的输出电压设为 230 V,保持测试过程中水泵的供电电压稳定。测试时通过改变阀门 2 的开度调节系统流量,使流量稳定在某一值,读取并记录此时屏蔽泵的流量、出口静压和水泵输入功率,组成一组数据。
测试过程中阀门 2 开度由全开到全闭,系统流量由大到小变化,可测得多组数据。水泵不通过电功率仪,直接接市电,阀门 1 和 2 全开,连续运行 3 个月后,采用上述同样的方法,可测得水泵耐久后的各项参数,测试时应保证耐久前后的水泵流量点对应( 耐久后最大流量降低) 。
1. 2、计算方法
根据 GB/T 3216—2005《回转动力泵 水力性能验收试验 1 级和 2 级》,水泵扬程为泵的出口总水头与入口总水头的差:需要注意测压点的选取,为保证测量截面的液流无漩涡,要求水泵入口等径直管段长度不小于 7D( D 为管路直径) ,水泵出口等径直管段长度不小于4D。水箱中充满水可以减少水泵出入口旋涡。若分别以水箱下部出口和压力表中心为计算端面,水箱顶部距水箱下部出口的高度为 0. 85 m,水泵入口与水箱下部出口位于同一高度,则水泵入口静压水头为0. 85 m,两个计算端面高差为 0. 35 m。
通过计算,可以得到修正值占修正前扬程的比例约为 0. 49,远高于 0. 005。因此对屏蔽泵测得的扬程进行修正还是很有必要的。对不同流量点,修正值是不同的,同理可得其他流量点的修正后扬程。
2、效率计算及特性曲线
通过测量流量、水泵输入功率和修正后的扬程计算出各流量点的效率后,就可以绘制出水泵的特性曲线。采用两个厂家生产的屏蔽泵样品绘制水泵特性曲线,两个样品结构相似,泵壳材料为 102 铝,叶轮材料为 PEI 聚碳。屏蔽泵样品 1、2 耐久前后特性曲线见图 3、4。
图 3 屏蔽泵样品 1 耐久前后特性曲线
图 4 屏蔽泵样品 2 耐久前后特性曲线
由图 3、4 中可以看出,样品 1 的耐久前最高效率为 12%,样 品 2 的 耐 久 前 最 高 效 率 也 仅 为13. 3% 。这两个样品可代表大多数的屏蔽泵产品,与大型离心泵效率相比,差距很大。尽管屏蔽泵因为无泄漏而降低了一部分效率,但其效率仍有很大的提升空间。
3、原因分析及改进措施
与普通离心泵相比,屏蔽泵增加了涡流损失、摩擦损失和容积损失,屏蔽泵效率低的原因具体分析如下。① 由于屏蔽套的存在,使电动机定子和转子之间的间隙变大,功率因数相应变小。而且屏蔽泵的电机转子和屏蔽套存在异步,还会产生涡流,增加了功率损耗[1]。② 屏蔽电机的转子浸没在液体中,当高速旋转时,会产生液体动力摩擦功率损失,该损失与转速、转子外直径、转子长度、间隙以及液体的黏度有关。③ 涡流损失和摩擦损失都会转化为热量,为保证定子绕组的温升低于绝缘等级的要求,需要用液体冷却循环吸收热量。该循环液是输送介质的一部分,导致泵容积效率降低。
针对上述原因,提高屏蔽泵效率可采取以下改进措施。① 屏蔽套能耗与屏蔽套厚度成正比,与电阻系数成反比,因此合理选用屏蔽套材料是关键[2]。② 转子摩擦损失与转子外直径成反比,与转子屏蔽套长度成正比,因此可通过增大转子外直径和减小屏蔽套长度的方法提高效率。③ 采用适当的方法确定屏蔽泵的循环液流量,合理设计冷却回路,以提高屏蔽泵的容积效率。
参考文献:
[1] 陈世亮,董为勇. 屏蔽泵的结构特点及关键技术[J].通用机械,2005( 7) : 22 -24.
[2] 王利伟,丛小青. 屏蔽泵的能耗分析[J]. 化工时刊,2010,24( 9) : 9 - 13.
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